每当生产过程中遇到这样那样的控制不准问题时,仪表人员必须第一到达现场解决。而众多的安全事故都与仪表密切相关,它是个隐形隐患,对仪表的不重视,也就是对安全生产的不重视。
没有人想生离死别,仪表工也是人,他们在从事这份高危职业的时候他们没有想的太多,只是想把工作做好,无私的奉献自己。那么,仪表人如何保证仪表的正常运行和化工厂的安全生产呢?
事故名称:甲醇厂空分压缩机跳车事故。
事故经过:2007年8月17日上午十时,空分工段提出恢复汽机排气压力(PI9015)过高联锁,在投联锁时,因为未复位导致空压机排气压力过高跳车。"停机复位"一般在空压机停机再次开车前复位,上次排气压力变送器出故障解除联锁后,排气压力达到联锁值,一直没有复位,导致了这次的跳车事故。
事故原因:
1.操作人员在投联锁时,疏忽大意,对相关联锁条件没有进行详细确认。
2.操作人员没有按规定进行"联锁投运票"的填写,并且事先没有通知主管领导,并得到审批。
事故名称:液位计冻住,导致储罐液位抽空 工段停车4小时
事故原因:11月20日早,某储罐液位计显示50%左右,但操作工发现泵震动较大,下游无流量,以为泵有问题,倒副泵情况如上,导致整个工段停车后检查储罐里已经没有介质,实际液位为0,后检查发现远传液位计被冻,无法工作。
事故后果:造成工段停车4小时
防范措施:
1.经常检查液位计显示情况,特别是DCS趋势为一直线长期无变化时,应立即通知仪表及现场巡检现场确认,冬季尤其如此。
2.冬季做好仪表保温伴热工作,现场加强巡检。
事故名称:
制氢装置LINDE PSA 变压吸附工段多个床层下线停车
事故原因:仪表风中含水气量大,到天气突然变冷,易产生水气冷凝现象,导致电磁阀带水,进料调节阀关闭,造成停车。
事故后果:造成工段停车24小时防范措施:PSA厂房里加伴热管,同时把进出口的房门加保温门帘,故障现象有所改善。
事故名称:加氢反应器顶仪表伴热堵漏时,引发火灾
事故原因:加氢反应器顶仪表伴热堵漏时,发生着火现象,因为仪表引压管漏H2,而且引压管与伴热管紧贴着,引压管(白钢管)被伴热管“腐蚀”形成砂眼,引起氢气泄漏。
事故后果:加氢装置部分停车2小时。
事故名称:烧嘴冷却水流量计前后流量差大,导致气化炉停车。
事故原因:12月20日中午,烧嘴冷却水流量计三选二故障联锁,导致气化炉停车, 经过检查发现现场入口流量计被冻,流量计安装在气化炉两侧,本身气化炉辐射热量较高,但当天气温较低降温,大概在零下23度左右,并且保温箱的门没有关好,在停车前十分钟一个流量计超上限,但操作工未发现,导致三选二联锁停车。
事故后果:造成工段停车6小时,气化炉重新开车一次。
检修过程要做到:
经常,维护工作每天都在进行
细致,进行维护工作时,必须细心
分散,故障产生的原因很多
在下列情况不予检修:
1. 仪表附近正在施工(管道施工,设备安装), 影响生命安全的,不予检修。
2. 装置现场有氟化氢,98%硫酸,发烟酸,氟硅酸, 氟化氢铵等有毒,有腐蚀的气体或液体大量泄漏的.
3. 现场没有防护用品,防护设施,不予检修。
化工仪表的检修方案:
弹簧管压力表
维护:
1.日常维护
巡回检查,每班至少进行二次巡回检查,内容包括:
① 向当班工艺人员了解压力表运行情况。
② 查看压力表指示是否正常。
③ 查看表体、连接管路、线路、阀门是否有泄露、损坏、腐蚀。
④ 发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。
2.定期维护
①定期进行压力表排污。
②定期检定/校准,通常检定/校准周期为6个月。
检修内容:
①清除表内外灰尘及油污。
②检查压力表接头处有无堵塞。
③检查传动部位、齿轮机构是否磨损或损坏。
④检查并拧紧各紧固件。
⑤清传动部位、齿轮机构,并加注相应的润滑油。
⑥检修后的压力表按国家(部门)计量检定规程进行检定,并填写校验单。
⑦压力表上贴有有效期范围内的合格标志。
投运:
投运前的准备工作
①检查压力表接头是否上紧。
②检查导压管是否堵塞或损坏。
③检查压力表接线是否正确(电接点压力表)。
投运步骤
①缓慢打开根部阀。
②检查管路,阀门,接头处有无泄漏,如一切正常即 投运完毕。