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自动化仪表维护安装经验集锦

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-12  作者:中文黄页网  浏览次数:213 来源:中文黄页网
核心提示:解决检修时问题仪表检修就是指对于工业中工厂仪表出现的问题(如通讯故障或显示异常时)进行的查找并处理问题的工作。在此,仪表
 解决检修时问题
        仪表检修就是指对于工业中工厂仪表出现的问题(如通讯故障或显示异常时)进行的查找并处理问题的工作。在此,仪表检修分为:单体仪表检修和成套系统检修。单体仪表通常出现的故障是显示不正常或没有显示,通过测量其输出信号和面板操作一般可以解决。而成套系统比较复杂,必须通过经验判断大体会出现此故障的原因然后逐渐查找处理故障。我们总结了一些仪表故障及处理方法的集合,希望对所有仪表人员有所帮助。

1、1994 年 10 月 21 日,异丁醇车间分层器 FT-104 浮筒液位变送器无指示,检查发现供电 24VDC 正常,初步怀疑放大器坏,换一DBC 系列差压变送器的放大器,故障依然存在,检查反馈动圈发现有一处断线(虚焊),用一螺丝紧固连接,故障消失。

2、1994 年 8 月 21 日,季戊四醇车间蒸汽 HC-102 气动薄膜调节阀原来为气关双座阀,根据工艺要求改为气开型。我们利用原阀,做了如下改动:将原阀体下法兰底盖拆下,原阀执行机构拆下,阀体下部改向上,原阀芯方向改为相反,安装好执行机构并调校。如图 1:

3、1994 年 12 月 20 日,季戊四醇车间 FQ-100 甲醇计量表在不送料时,累积器跳字计数。查 FR-100 有指示,开方积算器 DJS-3220有输出,并非小信号切除不好。检查 FC 差压变送器有输出指示,过一段时间指示消失,计数器不跳字,怀疑有物料流过,但询问工艺人员确实无物料流过。后经过进一步分析,认为甲醇计量的差压变送器由于有蒸汽伴热管(室外安装),尽管伴热管位于两导压管的中间,但由于温度高造成甲醇出现汽化现象,致使正负导压管存在差压,因而仪表有输出。将伴热蒸汽阀关闭,此现象消失。


4、1994 年 12 月 21 日,近一段时间 , 季 戊 四 醇 车 间 原 料 脱 醇 塔LIC-105 浮筒液位变送器(如图 2)指示最高且指针不变化。检查浮筒变送器阀门全开,蒸汽反吹浮筒后,液位指示尚可。12 月 22 日检查,认为是浮筒液位变送器与浮筒相连接处物料结晶所致,因为物料温度较高,摸浮筒外壁②有烫手感觉,液位取压管①亦有烫手感觉,只有③位置不烫手,按理此处属于气相,应为热的地方。将此处上盖打开,发现物料结晶已将此处变送器扭力管与浮筒杆连接处固定死,液位变化,而变送器接受不到信号。清除结晶物以后,仪表运行正常。进一步采取保温伴热措施。1997 年大检修将此浮筒液位变送器更新为双法兰液位变送器。

5、1995 年 6 月 30 日,异丁醇 FV-101 原料调节阀调节失灵,无论怎样调节,流量记录仪表不回零,阀逐渐全开,流量记录仪表逐渐上升并达到最大。检查:调节器软手动,输出最小,调节阀全关,流量变小但仍不回零,此时关闭调节阀副线活门以及调节阀前后活门流量依然存在,说明这些活门均有可能内漏。停车后解体检查发现阀座、阀芯已被腐蚀。此现象在 FV-105 调节阀上也曾发生。因该装置的调节阀均已使用十余年,腐蚀严重,建议予以更新。

6、1995 年 6 月 14 日,季戊四醇车间 PRC-201 调节阀(ZMAN-16B,DN125)在安装使用一段时间后发现阀体表面有一层黑色结晶物,而且越来越多,故确定为阀体漏。因被调介质含有甲酸,并且温度较高,达到 120℃左右,原来采用的阀芯、阀体为 1Cr18Ni9Ti仅用半个月左右就阀体漏,所以更换为新阀时选用阀芯、阀体均为 0Cr18Ni12Mo2Ti 材质(1995 年 6 月 30 日换)。调校新阀时发现调节器输出 0 时,调节阀趋近于全开,但调节器输出为 100%时,调节阀只关至 70%左右。检查发现调节器、输出安保器正常,确定为阀门定位器故障,进一步查找,定位器手动好用,调节阀行程无误,但自动不好用。原来是定位器零点调整过量,所以微调零点不见效果,多调零点几圈后基本正常。更换下的原调节阀由陈宝山、许哲送鞍山热工仪表厂,据内部人士透露主要是阀体在加工时有气泡所致,这是加工工艺决定的,10 个阀有 5 个这样。若遇到腐蚀性较强的介质很容易出现阀体泄漏。

7、1995 年 7 月 14日,聚丙烯车间 4m 3聚合釜温度压力串级调节系统(原理方框图见图 3)水、汽调节阀行程不够。水阀为气关阀,汽阀为气开阀。串级调节系统在副调节器输出为 50%时,两阀均关闭。但现场情况却不是这样,有的阀关不到位,有的阀不灵敏。比如水阀在 50%时关,40%时应该开了,但打到 25%时仍未开,处理时调整阀门定位器零点及量程,反复调整直至符合要求。

8、1995 年 8 月 25 日,聚丙烯扩建总蒸汽计量环室孔板安装及配管,因冷凝罐倾斜返工。由于冷凝罐起蒸汽冷凝平衡作用,若倾斜将造成计量误差,起不到平衡作用,且环室取压孔在管道的下 45°范围内,冷凝罐不可能处于垂直位置,所以环室取压孔应处于水平位置,如图 4 所示。

9、1995 年 9 月 18 日,季戊四醇车间 FR-106 无指示。检查差压变送器 24VDC 电源有,说明输入安保器之后仪表没有问题,检查孔板时发现正环室取压活门未打开,开启后仪表正常。FR-107 甲醛采出无指示,检查差压变送器发现三阀组未开,开启后量低,打开正压侧排污,仪表指示升高,流量正常,说明有杂物在正压管内已排除。FR-101 甲醇入料无指示,检查差压变送器 24VDC 电源正常,打开正负排污孔,均有物料排出,但正压侧没有负压侧量大,说明正压管内有杂物,打开差压变送器接头后,开启孔板活门,冲洗导压管,排出一些黑色杂物,重新安装好仪表,开表正常。

10、1995 年 11 月 30 日,异丁醇车间分层器 LT-104 浮筒液位变送器无指示。拆开变送器表头,轻敲矢量机构,仪表指示没有反应,确定仪表电源没有过来,测量盘后安全保持器 DAB-3330④⑤端电压为 25.6V,说明供电已到变送器,断开一端检测电流,没有,说明线路断路,没有形成通路,将④⑤线换位,检测有电流 20mA,说明线接反,到现场发现变送器表头指示零下,而控制室二次仪表有指示,说明变送器内部线路存在问题,或变送器表头坏,将表头拆下反装,指示正常,说明表头未坏,断定内部线路存在问题。电路结构简图如图 5。


因为 4~20mA 表头串接于线路中,如果 1 端与 F 端接反,则 1 端为负,F 端为正,二极管 D 5 反向截止,无电流输出,二次仪表及变送器表头均无指示,将 F 与 1 端调换,则二极管 D 5 正向导通,仪表指示恢复正常。此仪表此前送吉化仪表厂大修,很有可能仪表厂安装时将线接反。

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关键词: 仪表检修
 
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